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齒輪減速機齒條疲勞斷裂發生在低速級齒輪付。觀察整個齒輪齧合情況(以1997年1月份一次爲例),發現齧合齒輪由於(yú)接觸疲勞失效出現齒條大面積點蝕現象,斑點密集,個别片蝕凹坑寬度爲10~15mm.其中間過渡齒輪軸剝(bō)落2條(編号爲1号,2号),低速軸大齒輪剝(bō)落2條(編号爲3号,4号)。觀察剝(bō)落掉的四個齒條斷裂情況:其中2,3,4号爲深灰色韌性纖維狀斷口,齧合節圓上有明顯壓痕,分析爲1号齒條先剝(bō)落,産生擠壓導緻2,3,4号齒條被動斷裂,斷口爲超負載運行而引發的疲勞失效斷齒的正常斷口組織。而1号齒條表面呈淺灰色,平滑有光澤,斷齒爲穿晶斷裂的解理斷口,是不正常的脆性斷口。
212對剝(bō)落的齒(chǐ)條進行理化分析。
21211硬度檢查根據齒條剝(bō)落的情況,在齒條的齒頂表面位置和齒條中間芯部位置進行洛氏硬度(HRC)測(cè)定。
軸齒(chǐ)輪适中(工藝規範爲HRC56~62),内外差異是屬於(yú)齒(chǐ)表面滲碳淬火處理後的正常情況。
21212化學成分分析對(duì)四個齒(chǐ)條的齒(chǐ)表面及芯部不同位置取樣進行化學成分分析。
從化驗結果可知,材料芯部成分還是比較均勻的,齒頂部含碳量偏高是由於(yú)齒面進行瞭(le)滲碳處理,不同的是中間齒輪軸滲碳量高瞭(le)一些。
21213低倍組織檢查由於(yú)問題發生在中間齒輪軸上,因此對該軸進行橫向切片,做低倍酸洗宏觀檢查。如圖所示,中心疏松區域偏移左方23的區域,並(bìng)微微可見方框形偏析。而右方偏析狀重於(yú)左側,在邊沿有三個空洞,可分析爲是内夾雜經切削酸洗後留下的痕迹。而左側五個齒的表面接觸狀況良好,有輕微的點蝕現象,經過運轉跑合後,接觸面擴大,接觸應力相應降低,點蝕停止發展,是允許的停留性點蝕。而有問題的第八齒(即1号齒條)正好在右側,這也是反映出作爲齒輪軸的材料,在鍛打壓力加工制造過程中,圓鋼中心線偏移或原材料進廠切頭不足造成的。
21214金相顯微組織檢查僅取1号樣做金相組織分析,觀察到其氧化物215級,硫化物310級,有矽酸鹽夾雜兩處(chù),很顯然非金屬夾雜物是不合格的(标準規範(fàn)≤215級)。
從以上分析可知,齒(chǐ)輪減速機中間齒(chǐ)輪軸(20CrMnTi)材料質量有問題,内部成分不均,加工制造過程及熱處理過程不當等綜合因素造成顯微晶面裂紋。超負載運行時,微觀裂紋穿晶擴展,導緻宏觀裂變(biàn),造成齒(chǐ)條斷裂。其光亮斷口,也可證實這一點。 |